某電廠自1989年用燃煤代替石油生產(chǎn)蒸氣和電以來,輸煤系統(tǒng)煤塵污染十分嚴重,濃度最高時達1013.00 mg/m3。為了保障職工身體健康,該廠自1993年開始分期對輸煤系統(tǒng)進行煤塵綜合治理,于1996年12月竣工,F(xiàn)將粉塵治理措施及效果評價報道如下。 一、對象和方法 將DJ75型通用帶式輸送機、除塵器、輸煤系統(tǒng)地面作為治理改造的對象。在工人經(jīng)常操作、巡檢的1、3、5、7號皮帶設采樣點12個,采用武漢分析儀器廠生產(chǎn)的FS-2型粉塵采樣儀采集樣品,于1997年3月17日至19日連續(xù)3天,每天上、下午各1次,用重量法測定煤塵,用t檢驗進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計。治理前后的采樣點、儀器、方法均相同。 二、治理措施 1.工藝改造措施:(1)對1~7號皮帶機導料槽、落煤斗進行更新改造,4個高位差落煤斗由圓型改為方型,增大頭部的包容范圍,有效控制堵煤和漏煤。(2)對30條皮帶機清掃器進行改造,由一級清掃改為二級清掃,并采用新型合金清掃器,防止皮帶粘煤,減少粉塵二次飛揚。(3)在導料槽下部增加緩沖托輥,減少粉塵從導料槽側(cè)向逸散和對物料的緩沖能力。(4)在2號皮帶機頭部煤斗增裝篦子,濾除石頭、木塊等雜物,以防堵煤,同時裝設石頭、木塊起吊裝置,減少職工的勞動強度。(5)為解決7號皮帶機崗位粉塵污染,對4臺鍋爐的草篩分離器進行改造移位,還對絞龍輸粉機進行改造,消除了粉塵來源。(6)單路對單路皮帶機轉(zhuǎn)運部分,在其頭部設置導流擋板,以調(diào)整物料對中性,減少皮帶的跑偏。(7)為解決煤塵飛揚造成的空氣污染,安裝了一套煤塵收集裝置。 2.土建措施:(1)給上有煤粉管、下有原煤倉,環(huán)境最差的7號皮帶做了防水地面。(2)對1~7號皮帶機崗位墻面貼1.5 m高的瓷磚,水平地面做成有坡度地面,有利于水沖洗,防止粉塵沉積。 3.除塵措施:(1)皮帶機導料槽改為拱型,利于煤塵沉降,并增設多級防塵簾。(2)改造并完善皮帶崗位水沖洗系統(tǒng),建立8個煤泥池,用于沖洗煤回收,減少煤塵源。對7號帶不采用電除塵系統(tǒng),而采用水沖洗系統(tǒng),節(jié)約了投資。(3)拆除原有的布袋除塵器,在2號、3號碎煤機室由原設計兩臺沖激式除塵機組改為1臺沖激式除塵機組,運行時用三通擋板切換。 4.管理措施:精心操作和維護主機和配套治理設備,同時開車、同時維修,每班在下班前用水沖洗墻壁和地面,無煤塵沉積。 三、結(jié)果 治理前,4個皮帶的12個采樣點煤塵濃度均超過國家衛(wèi)生標準(超標0.03~4.98倍)。治理后,濃度均顯著下降,除5號皮帶頭煤塵濃度尚超標0.07倍外,其它均在國家衛(wèi)生標準(10 mg/m3)以下。治理前7號皮帶頭濃度最高,為(59.84±32.15) mg/m3,治理后下降到(6.50±5.93) mg/m3。12個采樣點中,除5號皮帶頭治理前后煤塵濃度差異有顯著性外(P<0.05),其它差異均有非常顯著意義(P<0.01)。 四、效果評價與建議 1.評價:治理前該輸煤系統(tǒng)各崗位空氣中煤塵濃度每年都有超過國家衛(wèi)生標準的樣品,均值都超標。治理后,63個樣品中僅有10個樣品超標,均值只有6.01 mg/m3,基本上達到了國家衛(wèi)生標準。7號皮帶環(huán)境最差,治理前最高濃度達1013.00 mg/m3,治理后最高值僅為13.70 mg/m3,治理效果十分顯著。 2.建議:(1)加強維護。認真做好防塵降塵設備設施的維護和保養(yǎng),確保輸煤系統(tǒng)開車時這些設備設施的正常運轉(zhuǎn),主機與防塵降塵配套裝置同時檢修,同時開車。(2)推廣應用。本項治理工程的設計合理、措施得力、分期治理、切實可行。在經(jīng)費上,4年共投資405萬元,在7號帶用水沖洗代替了電除塵系統(tǒng),節(jié)約資金32萬元;在2號轉(zhuǎn)運站及碎煤機室,除塵機由兩臺改為一臺,節(jié)約資金12萬元。我國許多燃煤發(fā)電廠都存在著煤塵的危害,該工程的勝利竣工,又為電廠煤塵治理提供了成功的范例,其治理方案及措施可以向有煤塵危害的燃煤電廠推廣應用。
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